INNOVA Research Journal 2018, Vol 3, No. 8, pp. 80-93
Germán Porras, Sara Rodríguez Pulecio & John Jairo Coronado (2010) con el objetivo de
determinar las razones por las que falló la biela, en tal estudio detallan diversos factores que
dieron origen a este hecho mencionando que los ciclos de carga de compresión, aumento de
coeficiente de rozamiento, la pérdida de lubricación y la presencia de porosidades aumentaron
los esfuerzos en la biela conllevando a una lubricación límite, al incremento del daño
superficial y desgaste por deslizamiento que a su vez éste incremento fue influenciado por la
porosidad y las asperezas, la fuerza tangencial fue muy alta que rompió la microsoldadura
conduciendo a valores inaceptables de fricción, desgaste y aumento de temperatura provocando
esfuerzos de flexión en la biela los cuales produjeron la fractura de forma dúctil luego chocó la
biela contra el bloque del compresor y se fracturó de forma frágil debido al impacto, todo esto
validado con métodos analíticos en el cálculo de esfuerzos, inercia, etc. y experimentales con
análisis micrográficos, fractografías y microscópicos.
En un estudio realizado en Italia por Mattia Pujatti, Mitja Suhadolc & Daniel Piculin
(2014) enfocado en analizar el desgaste originado en las bielas de los motores de gran tamaño
pudieron determinar que existían varios factores que originaron la causa entre ellos el número
extremadamente alto de ciclos de trabajo por encima de 108, presión radial demasiado baja del
cojinete produciendo juego con la biela de esta manera se originó puntos de adhesión, grietas
iniciadas por fricción en la superficie de la carcasa, el crecimiento de fisuras puramente por
fatiga fue entonces posible y condujo al fracaso de la biela, métodos analíticos como la
ecuación de El Haddad Topper Smith, ensayos experimentales como ensayos no destructivos
por partículas magnéticas sirvieron de ayuda para determinar que por la presión radial del
cojinete que no era suficiente para evitar el juego, las grietas se iniciaron y crecieron bajo
tensiones oscilantes, la altura de aplastamiento del cojinete que brinde una correcta presión
radial y así disminuir el deslizamiento entre el casquillo de cojinete y la carcasa no era la
correcta, además se debía mejorar la resistencia al deslizamiento y reducir la fricción.
En la India, Saharash Khare, O.P. Singh, K. Bapanna Dora & C. Sasun (2012), en su
investigación debido al problema por alto ruido y vibraciones en un motor por rotura de una
biela a temprano tiempo de vida útil, se determinó un factor preponderante que conllevó a los
síntomas antes mencionado, siendo éste el desgaste en las superficies de contacto de los
pasadores, los cojinetes y las superficies de los extremos grandes de la biela el cual mediante
análisis de las diversas partes que conforman el motor, análisis por elementos finitos, ensayos
en dinamómetro y el método de ensayo controlado por matriz de cuatro cuadrantes cuyo
método consiste en correlacionar básicamente el MTTF (tiempo medio al fallo) en pruebas de
campo con el MTTF en laboratorio se pudo determinar que existía grietas superficiales en el
pasador de manivela, los rodamientos de rodillos y las superficies de los extremos grandes de
las bielas (bulón del cigüeñal), además existía una alta presión interfacial y tensiones cerca de
la unión de la banda y la brida de la biela y ante todo esto se modificó la biela mediante FEM
mostrando una reducción significativa de la presión, lo que dio como resultado una mejora
significativa de la durabilidad en la prueba de laboratorio.
Existe también estudios en China referente al daño de las bielas, investigación
desarrollada por Bai-yan He, Guang-da Shi, Ji-bing Sun, Si-zhuan Chen & Rui Nie (2013), con
la finalidad de analizar la falla en una biela de un grupo electrógeno diésel determinaron
múltiples factores que originaron el fallo de la biela entre ellos son los valores relativamente
Revista de la Universidad Internacional del Ecuador. URL: https://www.uide.edu.ec/
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